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這一次漏油問題的發現~

 

 

就在處理過類似的漏油事件後,回裝的方法也一直改進著,為的就是想要找出一個”翻工率”最低的施工程序。

(1) 回裝前應先將Pin敲出並與接合面齊平,另可考慮在接合面上塗抹一層”矽力控”。

    ※不可以塗太厚,也必需完全避開油孔。

(2)至現場回裝時,可先將滑油管連接側的Cover裝回,側邊螺絲皆可帶上稍微固定作定位用。

(3)起動馬達側Cover回裝,並可帶上底邊螺絲(切勿上緊);令接合面均到位後,由下而上依次將3根固定Pin敲入,再取中間接合面螺絲上、下各2根反覆平均締緊。

(4)中間接合面固定後即可締緊底邊螺絲和側邊螺絲,再依序完成回裝工作。

 

然而,同樣狀況的出現,還有其他的因素隱藏著~~

在反覆拆卸,確認已清通油管後,大軸端又開始飛濺油花 =  =a

電機被起動時,狀況一且正常,我也以為我又搞定了一台。

而就在配電完成,吃上負載後問題就來了~

 

難道,是端蓋沒裝好?還是端蓋接合面不平整?不會是”矽力控”塗太厚又堵到油管了吧!……

從原本拆裝需耗一天工時,被訓練到只需2小時。

問題還是一直存在著。好無力~

 

仔細觀察,好好的盯著發電機看,其實那時的眼神非常無神,一種無助、無奈的心情在心頭。

忍受一且,好不容易升上二管,難道,就在這裡止步了!!

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蹲下來,我發現到大軸上頭有一層油膜,因為氣體壓力逼迫斜向流出來的痕跡。

是了,就是這原因吧!

抽出量油尺檢查,比較其它電機在運轉和停止間的油位。

發現在運轉中的這部電機,是測不出油位的,而且,抽出量油尺的小孔還不斷的噴灑出小油滴。

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接著就是順著問題找毛病,盡可能的縮小範圍好作出一針見血的判斷,才能避免無謂的施工。

是上面那條通往大氣的管子堵到?還是下面這一段冷凝水管不通?

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實驗性的把疏水管關閉後~

立刻得到答案。

 

改管子吧!

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量油尺測得油位正常~

Sump Tank壓力正常~

大軸端沒有滑油飛濺~

發電機供電後持續運轉中~~~~

 

 

後記~

發電機在運轉後,試著在改裝的管子出口放置一水桶。

測得除了高溫滑油油氣外,收集疏水量也不少~~

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